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三分公司一项科研成果达到国内领先水平

发布时间:2025年05月15日

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  5月12日,三分公司科研成果“大直径预应力筒仓快速穿束装置的研制与应用技术研究”经河北省住房和城乡建设厅评价验收,达到国内领先水平。
  该技术是研究对预应力筒仓滑模过程中钢绞线穿束的一种新方法。大直径预应力筒仓钢绞线穿束施工时,传统方法施工过程中钢绞线穿束需要作业人员多,穿束时容易破损无粘结钢绞线外皮,如不能在规定时限内及时完成仓壁钢筋绑扎、预应力筋穿束,在液压滑模提升时,可能会导致筒仓仓壁拉裂,从而影响筒仓混凝土浇筑质量以及滑模施工的连续性,降低施工效率。针对于此,河北新彭楠焦化有限公司 251 万吨/年焦化产能整合及减量项目部和安徽珍珠水泥集团股份有限公司4000t/d新型干法水泥熟料生产线项目部积极改进施工工艺,通过建立预应力筋穿束保护系统,进行工具化设计、装配式安装,采用机械化穿束,有效解决了预应力穿束钢绞线破损、安装繁琐、效率低、施工周期长的难题。
  河北新彭楠焦化有限公司 251 万吨/年焦化产能整合及减量项目部和安徽珍珠水泥集团股份有限公司4000t/d新型干法水泥熟料生产线项目部,依托项目大直径预应力筒仓施工,成立了专门的课题实施小组,利用AotoCAD、Revit等软件,进行BIM建模分析,确定改进方向,最终创新技术方法进行施工。在大直径预应力筒仓钢绞线施工时,钢绞线柔软且易穿出库壁,项目部利用直径10mm薄壁钢管作为轨道提前进行埋设固定,解决了钢绞线在滑模施工时穿设出轨的问题,同时又减少了人工,加快了施工速度,在保证安全的前提下降低了施工成本。在此基础上,项目部改进现有穿束作业工艺,采用双向机械化穿束技术,结合行程触碰限位器精准控制穿束长度,大幅缩减了穿束时间,简化了流程,降低了人力投入,减小了滑模平台的承载力,提高了安全性。
  该技术在项目施工过程中取得了良好效果,达到了技术先进、安全性高、降低成本、缩短工期等目的,得到了建设单位和监理单位的一致认可,具有积极的推广应用价值,为类似筒仓施工提供了技术经验支持。(三分公司)

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